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信息來源: | 發布日期: 2015-06-08 00:00:00 | 瀏覽量:4173945
噴霧幹燥設(shè)備大部分的幹燥故障都在於對進排風機的(de)風量或風壓的調整失誤所致,一般都是排風(fēng)量低、風壓低,造成的(de)結果就(jiù)是幹燥主塔的負壓過低,排風溫度過高,導致產(chǎn)品的含水量提高。合理調整進排風機,能有效提高幹燥效率,降(jiàng)低生產能耗。
噴霧幹(gàn)燥設備大部(bù)分的幹燥故障都在於(yú)對進(jìn)排(pái)風機的風量或風壓的調整失(shī)誤所(suǒ)致,一般都是排風量低、風壓低(dī),造成的結果就是幹(gàn)燥主塔的負(fù)壓過低,排風溫度過高,導致產品的含(hán)水量提高。合理調整進排(pái)風機,能有效提高幹燥效(xiào)率,降低生產能耗。
常見的噴霧幹燥設(shè)備,其收料裝置主要有:布袋除塵器(qì)以及旋(xuán)風分離(lí)器兩種。兩種收料裝置(zhì)需對應不同的風機設置。
旋風分離器:使用(yòng)旋風分離器作為集料設備是^為常見的組合。一般旋風分離器的阻力(lì)高於布袋的阻力,引風機功率的消耗較大,所(suǒ)以一般來說,旋(xuán)風分離器的引風機風壓比布(bù)袋的要高一些(xiē)。根據經驗,引風機的(de)風壓(yā)減去旋風及其管道的阻力後,應(yīng)大於進(jìn)風機的風壓。所以,風(fēng)量大小可由進風機風量的1.4倍(bèi)計(jì)算而得。
單級(jí)布袋除塵器:首先需要對物料熱量(liàng)衡(héng)算,得到進風機(jī)的風量值,從而確定其風壓。在單級(jí)布袋(dài)除塵器的噴霧幹燥設(shè)備(bèi)係統(tǒng)中,風機將空氣送入幹燥室的阻力主要可分為3個方麵:①空氣過濾器:主要是過濾材料的阻力;②管(guǎn)線(xiàn)以及熱風分配器;③加熱器。一般的,進風機的風壓設定2000~2500Pa;風壓:2100~2300Pa。由於噴霧幹燥設備的(de)幹燥過程(chéng)是在負(fù)壓的狀態下完成,故引風機需要格外注意(yì)。在選擇時需要考慮布袋的(de)阻力。經過計算,引風機的分壓為2500~3000Pa,風量一般為進風機(jī)的1.3倍,故32500m?/h。
降低噴霧幹燥設備能耗的措施較多。根據不同型號、不同適用範圍(wéi)的噴霧(wù)幹燥設備有著相對應的節能措施。而常規的節能方法可以歸(guī)結如下幾點:
(1)提高噴霧幹燥(zào)設備進風口出的幹燥介質溫度。經過(guò)試驗數(shù)據統計發現(xiàn),如適當(dāng)增加進料口的幹燥介質溫度能有效提高(gāo)熱效率。提高溫度的高低需要視產品的性質決定。
(2)降低蒸發負荷。噴霧幹燥設備的蒸發負荷過大,說(shuō)明物料中的固(gù)含量較低(dī)。這將大大降低幹燥機的(de)熱效率。適當提(tí)高料液的固含量,以降低噴霧幹燥設備的蒸(zhēng)發負(fù)荷。
(3)降低出風溫度。當出風溫度過高無疑是不利於(yú)節能減排的。經過統(tǒng)計我們發現,降低出(chū)風溫度與提高進風溫度(dù)兩者相比,前者更為經濟。
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